北京首钢铁合金厂去年实现了扭亏。今年,该厂在实现利润的基础上,向更高目标看齐,发动职工围绕岗位工作的每个环节、每个细节、每步操作降成本,从节约一度电、一滴水、一张纸做起,鼓励大家人人为增收节支降成本献良策,调动了职工的积极性。
铁合金厂始建于1961年,是具有法人资格的首钢集团成员企业。有4座0.5吨、2座2吨中频感应炉,4套铁合金包芯线生产设备,固定资产原值2212万元。生产硅铝钡、铝锰铁复合合金和直径10毫米、13毫米的炼钢用铁合金包芯线。该厂设计财部、人力资源部、经营部、综合管理部、党群工作部、办公室和2个生产车间,职工300多人。
一季度,铁合金厂二分厂实现销售收入342万元,上缴工序利润70万元,超计划15万元。该二分厂为确保包芯线产品质量,按月开展技术比赛,对获得最佳岗位能手和技术标兵人员予以奖励,一季度以来,他们先后对4名职工给予了总计2600元的嘉奖,极大调动了职工学技术、学业务、比学赶超的积极性。大家本着“故障没有处理不下班;隐患没有查清不下班;问题没有解决完不下班”原则,加班连点,提高了产品质量,受到用户一致好评,原材料成本也大幅度降低。
铁合金厂在石材市场供电系统安装过程中,通过对DW开关闸、空气断路器、高压电柜母线等设备及部件进行修旧利废,节支3.4万元。在铺设高压电缆工作中,原计划需铺设80米长电缆,技术部人员调整变压器方位,同时可安置两面高压柜,减少电缆铺设长度65米,节约电缆购置费8000元。
铁合金厂把过紧日子形成了经营的理念。该厂服务中心是为厂供水供电供暖设备维修保驾护航的单位,他们采取躲峰用谷、蓄能待用、控制洗浴时间等措施,一季度仅水电消耗一项,比厂下达指标节支近3万元。3月份,该厂利用拆除厂废旧设备临时拼装了一台小型破碎机,保证生产,组织对大破碎机进行拆除抢修,从废旧的机器上卸下有用的零件加以更换,经反复调试,使破碎机正常运转,既保证了生产,又节省了开支。结合本单位的工作特点和技术优势,该厂利用工余和假日时间,为外单位加工制作了一套中频炉出炉系统,创收7000元。
不仅如此,首钢二炼钢厂算合金消耗账。一炉钢可降低近2000元费用。以前一直采用添加单价1万元/吨的低碳硅锰合金保证其性能,生产一炉钢需要4.4吨;现在采用单价6100元/吨的普通硅锰合金部分替代低碳硅锰,同样可以满足工艺质量要求。同笔价差计算,一炉钢可降低费用5000多元。第二笔账:工艺账。LF炉比CAS-OB的工艺运行成本高,技术人员提出将以往由LF炉处理的钢水改为由CAS-OB工艺处理,不但同样能满足性能质量要求,而且一炉钢可降低近2000元费用。
首钢炼铁厂年焦炭费用可减少212.4万元。四高炉的四座热风炉原来一直采用交叉并联送风制度,目前,该厂提出了“二烧二送”法。即:将四座热风炉分为两组,始终保证两座烧炉、两座供风,并相对缩短供风时间,从而保证高温供风。经过一段时间的试验、摸索,达到了预期效果。末期炉顶温度由原来的1060℃上下提高到1100℃以上;风温由原来的1038℃提高到1106℃,温度升幅达68℃。按风温每提高10℃可降低焦比1.7千克/吨计算,年焦炭费用可减少212.4万元。