其中QF表示高压开关、TF表示高压变频器、M1和M2表示引风机电动机、M3表示送风机电动机; QF1、QF2、M1、M2、M3为现场原有设备。QS2和QS3之间、QS5和QS6之间、QS8和QS9之间均存在机械闭锁关系,防止变频器输出侧与6kV电源侧短路。 引风系统正常运行时,断开QS3、闭合QF1、QS1、QS2开关,1#引风机处于变频运行状态;2#引风机处于工频备用状态。当1#引风机变频运行故障跳闸时,2#引风机投入变频运行,1#引风机处于工频备用状态。 3.DCS系统与变频器的接口设计 25MW发电机组采用Delta-V DCS控制系统,为确保改造后系统运行的稳定可靠以及改造工作的一次成功,我们组织相关技术人员对DCS系统与变频器的接口设计作了多次讨论,形成一致意见认为: (1)原DCS系统空置的I/O点不足以满足本次改造的需要,增加I/O模块存在着需增加系统授权等繁琐手续,且在较短的停产时间内完成DCS系统程序的改动存在较大的风险,不宜在DCS系统上完成大量的变频器接口控制功能。同时,为考虑减轻操作人员的工作量,变频器的调速操作功能在原DCS系统实现,增加两个变频器调速操作的弹出式窗口; (2)基于原DCS系统空置的I/O点不足的原因,考虑新上一套PLC系统来完成与变频器的控制接口,主要承担变频器的启/停操作、实时数据监测、报警监控、变频器旁路开关与高压断路器的联锁控制以及工/变频切换时水阻降压启动装置的切换控制等工作; (3)由于变频器本身是一个谐波干扰源,为避免变频器产生的谐波干扰危机到整个机组的安全运行,新增PLC系统的设计在远端(与变频器接口部分)可采用硬接线方式连接,而在近端(与DCS接口部分)采用网络通讯方式,杜绝变频器谐波串入DCS系统。 根据上述思路,本次改造采用一套独立的PLC变频控制系统来实现改造所需完成的各项功能。主要设备包括:上位监控计算机系统、PLC主控站、PLC远程站和数据通讯网络。PLC系统采用SIEMENS公司S7-300+ET200系统设备,系统主要结构框图如下图所示。 高压变频器本身是一项成熟产品,现场不需做大量的调试调整,因此整个改造工作的难点就集中在变频器与原有控制系统的接口上。在我厂25MW机组高压变频节电改造中,由于我们提前考虑到这一细节,在设计上新增了一套变频监控PLC系统以实现变频器与DCS系统的柔性连接,使得大量的接口调试工作可以在静态情况下(变频器未送电前)完成,变频器在较短的时间就能够投入使用,改造一次成功。 三、项目实施最终实测效果 引送风机变频节电改造后经过一个月时间的运行,经过云南省能源利用监测中心测试,系统达到了预期的效果:实施变频改造后,厂用电有明显下降,设备均实现了软起动,改善了设备的运行工况,极大地减轻了设备起动时对供配电系统的冲击。改造前后的实际测量数据对比结果如下: 实施变频节电改造后,使电机总输入功率由原来的974.37kW降至680.88kW,节电功率为293.49kW,节电率达30.12%,年可节电234.79万kWh(运行时间按8000小时/年计),节约电费105万元(电费按0.45元/kWh计),运行两年多来实际每天节电约7044kWh,节电效果十分明显。 四、总结 本项目高压变频改造工程于2007年1月8日开始,经过精心组织,利用2007年1月12日至16日六高炉检修和25MW发电机组停机检修的间隙实施完成了两台高压变频器的安装调试工作。 此次改造的成功,使我们对高压变频调速技术在实际应用中的种种担忧得到了圆满的解决,同时也为我厂实施高压变频节能改造项目积累了丰富的实践经验。
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