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事故分析及生产过程回放模块在电厂运行中的应用

发布时间:2009-12-29 10:07   类型:应用案例   人浏览

案例背景:淮北国安电力采用麦杰科技openPlantTM-SIS系统,主要包括生产实时监视、历史趋势、生产报表、设备可靠性统计、参数超限统计、性能计算及耗差分析、机组在线性能试验、运行知识库、事故分析及生产过程回放等模块。于2009年7月17日正式完成项目的验收工作。

以下文字以作者第一人称叙述

   2009年8月21日,我公司(淮北国安电力)#2机组发生了MFT,首发原因为炉膛压力低。为了分析此次事故的原因,我们立刻进入openPlantTM-SIS系统,调用过程回放模块,还原再现MFT前所有DCS画面中的数据、报警信号和设备运行状态。通过观看MFT前风烟系统画面的回放,观察送风机、引风机的运行数据,快速排除了送风机、引风机异常引起MFT的可能性;通过观看锅炉辅助风挡板画面,判断出锅炉燃烧系统配风方式是正确的;随后观看了锅炉总风量画面,很快判定锅炉燃烧总风量、氧量适中。最后在察看给粉机运行画面时发现了问题,在MFT前1分钟内,首先是B1给粉机卡跳,引起其它给粉机转速快速增加,接着C1给粉机又卡跳,C1给粉机卡跳20秒后,MFT动作信号来。因此可以锁定B1、C1给粉机的相继卡跳,诱发了此时事故。

   为进一步分析原因,我又调用了历史趋势模块,将B1、C1给粉机的运行状态,转速、炉膛负压信号做在同一图中,发现当B1给粉机卡跳后炉膛负压波动增大,当C1给粉机又卡跳时,炉膛负压几乎垂直降低。至此锅炉MFT的基本原因可以确定,B1、C1给粉机相继卡跳对燃烧稳定造成较大扰动,破坏了燃烧稳定,最终触发MFT。借助事故分析及生产过程回放模块的功能,真实再现了历史画面,相关联数据的动态变化过程直观、明了,使我能够可以快速、准确地分析事故原因。

   事后,我依据事故分析及生产过程回放模块展现的历史画面,汇总MFT前后详细的事故现象、运行人员的操作过程,并分析事故原因,制定了相应的防犯措施,然后组织大家学习此次事故通报。学习中,我使用该模块向在场同事还原再现了MFT 前后当时机组的运行状态、事故过程,让全体运行人员再次真实、经历异常、事故的全过程。从而使培训工作更生动、真实;培训的针对性更加明确,培训效果更加明显。

   以往针对机组异常、事故分析需要反复查看运行记录,并询问当事人了解情况,还要从现场DCS中进行大量的数据查询和分析工作,并且要排除大量的无用数据后才能找到真正的原因,这往往需要花费大量的时间。如今使用事故分析及生产过程回放模块,我只需坐在办公室里就能很快找到原因。

   此外,事故分析及生产过程回放模块在日常经济运行中也发挥着重要作用。我公司各值间进行运行经济指标竞赛,各值通过反平衡煤耗、厂用电率等经济指标考核结果,找出最好的班组。大家通过调用事故分析及生产过程回放模块,来观察分析反平衡煤耗、厂用电率好的班组是如何进行燃烧调整、制粉出力调整、优化运行方式,从而提高各班组的经济指标,最终实现公司的经济运行。

    现场每天都有很多细小的异常变化,以往因为每个异常情况都要花费较长时间去查原因,根本无法全部关注处理。现在有了事故分析及生产过程回放模块,工作变得方便多了,不用到生产现场,在办公室里就能分析研究异常情况,工作效率得到了显著的提高,从而可以将事故消灭在萌芽状态,确保机组安全稳定运行。

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